巴陵石化煉油部針對前階段節(jié)能降碳大排查查出的“跑冒滴漏”等問題,結(jié)合夏季安全生產(chǎn)運行實際,列清單、抓整改,落細(xì)落實各項措施。
年初以來,該部明確全年節(jié)能降耗目標(biāo),分階段有序推進(jìn)。煉油裝置、環(huán)己酮裝置、MTBE(甲基叔丁基醚)裝置結(jié)合生產(chǎn)實際,扎實開展節(jié)能降碳工作,取得良好成效。
煉油裝置根據(jù)當(dāng)期生產(chǎn)負(fù)荷、原油性質(zhì)等特點,加強精細(xì)管理,提升裝置運行平穩(wěn)率。專業(yè)技術(shù)組從提高各焚燒爐熱效率等方面入手,指導(dǎo)班組優(yōu)化操作,上半年干氣單耗同比降低約1.2千克。他們還嘗試將焚燒爐改為富氧燃燒模式,降低外排煙氣一氧化碳濃度,回收了煙氣能量;通過優(yōu)化石油醚溶劑油分餾塔底重沸器出口凝結(jié)水流程,檢修更換系統(tǒng)內(nèi)漏換熱器,降低了蒸汽及新鮮水的消耗量。
環(huán)己酮裝置算好能耗“成本賬”,將加氫系統(tǒng)副產(chǎn)蒸汽全部回收利用至精餾系統(tǒng),防止通過溴化鋰機組排空造成浪費。在低溫時期按上限指標(biāo)控制循環(huán)水溫度,進(jìn)一步降低循環(huán)水消耗。該裝置還要求各班組強化實時監(jiān)控,確保10號空壓機放空閥保持全關(guān),全部空氣用于氧化生產(chǎn),多產(chǎn)環(huán)己酮,間接降能耗。
MTBE裝置在原料中碳5組分偏高、不能停用碳5塔推動節(jié)能的情形下,加強工藝調(diào)優(yōu),適當(dāng)降低催化蒸餾塔、脫硫塔、脫碳五塔回流量,維持較低回流比運行,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,降低蒸汽消耗。他們還根據(jù)氣溫變化,適時調(diào)整循環(huán)水換熱器循環(huán)水量,能耗同比降低22.8千克標(biāo)油。
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